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 威索加热炉燃烧效果不佳原因分析及对策
发布时间:2017-04-27        浏览次数:191        返回列表
                                                本文来自于中国节能在线网  日期 2017-4-27
1加热炉运行现状
 
  HGZ输油站超导热管加热炉自2006年11月建成投产,安装采用的是SYQ220重油燃烧器。在2010年10月至2011年4月运行期间,超导炉出现间歇性冒黑烟、炉口和炉膛内结焦、稳焰器和燃烧头积碳严重的现象。我们采取了更换火嘴、适当调节油风比等措施,但效果不明显,影响了加热炉的正常生产。而这些现象也造成了一系列问题。
 
  1)烟道尾部易发生轻微二次燃烧,造成安全隐患。
 
  2)炉口和炉膛内结焦,炉膛和烟道内大量积灰,造成热效率降低,浪费了燃料,给降低生产成本带来了巨大压力。
 
  3)间歇性冒黑烟,降低了节能减排效果,不利于清洁生产。

2原因分析
 
  为此,笔者通过对加热炉实际使用中燃烧效果的细致分析,认为出现上述问题的存在主要有以下几个方面的原因。
 
  1)经过数据统计,发现2011年7个月加热炉炉前平均温度为100.3℃,达不到燃烧要求。燃料油在进入燃烧器前采用的是两次加热流程,即在燃油罐内安装10 kW热电阻电加热装置,加热炉炉前设置5.5 kW的电加热器。由于温度太高会造成螺杆泵汽蚀,所以燃油罐出口管线进入燃油泵进口的温度最高温度为68℃,经过50 m燃油管线(φ25)到达加热炉燃烧器时,温度下降为62℃,经过炉前电加热器重复加热,温度为110℃,不能满足燃烧器要求的燃油温度。
 
  2)由于燃油系统进油管线的管径采用25 mm,在运行过程中,燃油泵因吸入流量不足,而出现了“喘振”现象,从而造成燃油泵出口压力剧烈波动,引起炉前油压的变化,使进入燃烧器的油量忽大忽小,造成油燃烧过程中出现火嘴结焦、烟囱冒黑烟,炉膛内积油,甚至灭炉情况的发生。
威索
 
3技术改进与实施
 
3.1改造燃料油系统,保证燃料油压力稳定
 
  1)改造前状况。输油站库均用重油作为燃料油,燃料油压力是否稳定直接影响加热炉炉温及操作的稳定性。由于1#、2#燃油泵老化及进出油管径设计不合理的因素,造成燃油泵运行中压力不稳定、泵振动过大的情况,燃油压力频繁波动,造成压力表损坏率高及炉前压力波动,影响了生产操作。
 
  2)改造措施。根据管径-流速-流量的关系,在同样流速的情况下,管径越大,流量就越大。2011年9月对燃油系统进行了改造。一是更换燃油泵设备。将1#、2#燃油泵(型号为3GR-25×4)进行了选型更换,更换型号为3G 36×4的螺杆泵,额定流量由原来的1.6 m3/h增大为
 
  2.5 m3/h。二是改进燃油泵进口流程。对供锅炉的两台燃油泵的进口管线进行了管径加粗,(管径增加由原来的Ф25 mm改造为Ф50 mm),并对应更换了燃油泵DN50进口阀,有效缓冲了泵的振动,确保压力平稳。
 
  3)改造效果。改造后,泵振动大的现象有效消除,有效地保证了装置的平稳运行,同时消除了燃料油压力波动引起的火嘴结焦等不安全因素,实现了设备本质安全化,降低了设备维修费用,节约了成本。
 
3.2改进稳焰器,采用双旋流稳焰器
 
  1)改造前状况。稳焰器和燃烧头积碳,炉口和炉膛内结焦,炉膛和烟道内大量积灰,每班拆卸清洗一次燃烧器火嘴才能达到安全运行,造成热效率降低,浪费了人力和燃料。
 
  2)改造原理。稳焰器作用是形成根部风,在油雾未着火前与之混合,使火焰成型,由较小的切向缝隙完成。其一次风带有一定旋转,二次风是在稳焰器外沿和燃烧头筒壁之间形成的环状直流风。
 
  3)改进措施。该双旋流稳焰器为一体式设计,它由一次旋流器、二次旋流器、加强环构成。一次旋流器叶片为15°,叶片上设计有规则小孔。二次旋流器旋转方向与一次旋流器相反,叶片角度为30°,并带有一定锥度。这样就使空气在燃烧头出口与油雾强烈混合,切入油雾,从而使火炬旋转起来,达到良好的燃烧效果。
 
  4)改造效果:有效解决了超导炉间歇性冒黑烟、炉内及燃烧头易结焦,稳焰器积碳等问题,热效率提高1.5%左右,节能减排效果显着。
 
3.3增设加热装置,改变加热方式
 
  1)改造前状况。由于两炉运行,特别是两台超导炉运行的情况下,燃油消耗量明显增加,上油次数也随之增加。岗位工人每次给燃油罐上油后,由于凉油进入罐内(油温仅达到45℃),电加热器短时间内很难进行加热均匀,容易出现锅炉、超导炉冒黑烟的情况,必须经过一段时间的调节操作,才能恢复正常运行,给生产带来了不利影响。
 
  2)改进措施。通过增设加热装置达到加热效果。一是增大燃油罐内油电加热功率,由原来的10 kW增加到18 kW,采取6根电加热管进行加热;二是在燃油泵加压后的出口管线后设置液态电加热器(功率为
 
  7.5 kW),经过再次加热后(此时温度可达到70℃-85℃);三是加热炉炉前增设自制的电加热器(功率为5.5 kW),进行三次加热,这样进入两炉燃烧器的温度可达到120℃-150℃,大大提升了燃油雾化效果。
 
  3)改造效果。改造实施后,炉前燃油温度提高到120℃-150℃,大大提升了燃油雾化效果。
 
3.4调整上油方式,缩短燃料油加热时间
 
  1)改造前状况。燃油罐是加热炉和锅炉供油的源头。岗位工人每班要上1次油,而每次上油前罐液位都低于30%,上油后的液位为总液位的80%。上油后罐内温度平均为45℃左右。电加热器加热时间长达2.5小时,而此过程中经常出现锅炉、超导炉冒黑烟的情况,必须经过一段时间的调节操作,才能恢复正常运行,给生产带来了不利影响。
 
  2)改进措施。HGZ输油站充分利用采油厂来油温度高的优势,调整了上油方式,实施分次和分量上油,即实施启运输油泵后上第一次油,上油量为燃油罐液位的50%,隔5小时上第二次油,上油量为燃油罐液位的80%。以此操作,便可使燃油罐内的油能够迅速进行加热升温(平均上油油温提高到58℃),燃料油加热时间缩短到0.5小时。
 
  3)实施效果。实施分次分量上油方式后,燃料油加热时间大大缩短,有效减少了燃油罐上油过程中锅炉、超导炉冒黑烟的次数,确保了两炉燃烧稳定。
 
4结束语
 
  通过近半年设施和技术的不断改进,加热炉的运行水平得到有效提高,燃料油消耗比改进前降低了0.2 t/d,每年可节省费用13余万元,达到了优化运行。
 


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